造纸行业是用水和排水大户,其单位产品的用水量和排水量都很大,常造成供水紧张和环境污染,影响生产的有效进行.过滤是去除水中悬浮物的经济有效手段,出水水质好,运行稳定,一直是饮用水处理的重要工序。然而,生产废水中的悬浮物颗位大、强度高,如采用传统的砂滤办法,很容易导致滤层的堵塞,周期很短且不易反冲洗,以致影响出水水质。因此,造纸废水处理中一直没有很完善的过滤方法。纤维球过滤在我国也是起步较早的过滤方法。由于纤维球滤层孔隙率高,比表面积大,进行废水过滤时,既不易堵塞,又能保证出水水质,还有滤速高,设备体积小,占地少和反冲洗水耗少等优点,有望在造纸废水回用工程中发挥独特的作用。
由于某厂的产品特殊,质量要求高,对水质的要求很高。单位产品的耗水量很大,该厂与城市自来水厂相距很远,供水一宜很紧张,特别是夏季,经常因为缺水而造成停工停产.解决此问题*有效的办法是节约用水和提高水的重复利用率。为此,该厂曾用射流加压溶气浮上法处理造纸白水,以求实现白水回用和回收水中的纤维物质。然而,效果并不理想,气浮出水的SS值通常在20mg/L左右.COD值通常在90-100mg/L左右,不能满足该厂产品对回用水的水质要求,还会造成回用水泵和管道的堵塞。由于纤维球有前述的许多优点,能够稳定地过滤废水,该厂决定在加压溶气气浮处理后,再进行纤维球过滤,以便很好地实现白水回用。
造纸白水产生于造纸行业的制纸工段。与煮浆工段的造纸黑液性质不同,造纸白水的杂质较少,且多属于纸纤维类固体物质,有回收价值,造纸白水也可以回用。由于纸纤维类物质的比重接近1,沉降法的去除效果不好,该厂采用气浮法进行去除。纸纤维和气泡一起上升到水面,通过刮渣,实现纤维物质的回用,同时也净化了废水。
纤维球过滤器
纤维球过滤器已形成系列化。考虑到运输安装及现场条件等因素,选用DN2000的纤维球过滤器进行试验,滤速通常为20-40m/h,产水能力约为62.8-125.6m³/h。
纤维球过滤器结构简单,重量较轻。罐状设备内设上、下两块多孔档板,纤维球滤料置于两板之间,不需设承托层。过滤方向是降流式的,水自上而下经过滤层,再生方式是气水同时反冲洗或先气洗后再气水反冲洗,以便节省反冲洗水量,也可以采用机械搅拌辅助水力反冲洗,以便节省供气设备。本次试验,采用气水反冲洗再生方式,通过气压计和水压计控制气水反冲洗强度,达到很好的反冲洗效果。
纤维球过滤试验结果
试验过程中,主要监测进出水的悬浮物浓度,也少量测定进出水的COD浓度,数据证明:纤维球滤料过滤造纸白水的效果很好,造纸白水过滤后的悬浮物浓度及化学耗氧量都显若降低。悬浮物浓度从气浮出水的20-30mg/I降到10mg/I左右,平均去除率高达62.6%,化学耗氧量从96mg/L降到60-70mg/L,平均去除率为32.9%。过滤出水纯净,水质稳定,能够达到回用标准且不影响产品质量。
纤维球过滤器的反冲洗情况
纤维球过滤器采用气水同时反冲洗的再生方式。为了保证滤料的反冲洗效果,反冲水强度保持在7-10L/㎡·s之间,反冲水强度为30-50L/㎡·s,反冲洗时间控制在20-30分钟。试验表明,气体的辅助搅动是必须的,因为纤维球质轻、体积大、孔隙率高,如果只用水反冲洗,则滤层很易上浮,纤维球只形成了“反向过滤”,并没有很好地摩擦和洗涤,因此,反冲效果会显著降低。纤维球反冲水强度很低,反冲水量很小,还具有过滤周期长,反冲次数少的特点,反冲水耗占过滤水量的比例很低。当纤维球过滤造纸白水时,在20-40m/h的高速运行状态,周期仍长达0.5-1天,反冲水量占过滤水量的比例只有1%-3%左右。如果先用气体充分搅动滤层,再以水反冲洗或再以气、水同时反冲洗,还可以节省10%-30%的反冲水量。
纤维球过滤能够实现造纸白水的回用,对水的SS指标和COD指标都有很好的去除效果,出水水质好,能够满足各自的回用水标准。纤维球过滤设备具有滤速高(20-40m/h)、体积小、占地少、重量轻的特点,安装方便、操作简单和运行稳定。纤维球过滤周期长、反冲洗次数少、反冲洗效果好、反冲洗水耗少。纤维球过滤水回用于生产,能够节省水资源,缓和供水紧张状态和提高产值,即具有显著的直接经济效益和间接经济效益.