改性纤维球滤料在使用一段时间以后,由于污泥积聚,仅靠日常的反洗无法洗净,特别是受含油较高的污泥影响后,滤料截污能力下降,必须对滤料进行更换,更换下来的改性纤维球滤料直接扔掉,过滤器的使用成本太高,因此对改性纤维球滤料进行了再生研究。
现场取污染纤维球滤料样品发现,改性纤维球被油泥严重污染成团,过滤过程在压实作用下,粘结在一起,导致过滤压力升高。现场用2%表面活性剂配制清洗液清洗,对较脏的纤维球无法洗干净。*后将纤维球从过滤器中取出,进行清洗,并对清洗液进行了研究试验。
清洗液配方研究
研究思路
新反洗液配方主要针对洗油效果,洗油效果较好的溶剂主要有甲苯、二甲苯、丙酮、乙醚、互溶剂等有机济剂。甲苯、二甲苯、丙酮、乙醚等为油溶性有机溶剂,处理后清水反冲洗效果较差,残留油溶性有机溶剂将对地层造成伤害。互溶剂具有油水互溶的特点,处理后清水反冲洗效果好。另外,采用油溶性有机溶剂为处理液,只能用纯油溶性有机溶剂,处理成本较高,而采用互溶剂为处理液时,在保证清洗效果的前提下,可用清水配成不同的浓度,降低处理成本。因此,新清洗液以互溶剂为主液开展配方研究。
试验
在200mL装有改性纤维球的广口瓶中加入100ml处理液,再加入一团污染的改性纤维球样品,常温下浸泡5min,同时摇动广口瓶。取出污染样,观察记录洗后样品颜色变化及纤维之间粘结情况,并在白纸上用洗后样擦拭,观察擦拭痕迹,通过对比污染样和新样的颜色及擦拭痕迹评价清洗效果。
试验效果评价
污染改性纤维球滤料样品为黑色团状物,改性纤维相互粘结严重,并有大量的颗粒存在。
考虑到全部使用互溶剂清洗,费用较高,采用降低互溶剂,再加入表面活性剂和烧碱的方法再进行试验,*终优选出效果好,费用低的方案。经实验采用50%互溶剂+2%表面活性清洗剂+2%烧碱清洗的效果*好且费用适中。该装置在使用纤维球过程中,可对纤维球进行两次以下清洗再利用,超过两次以上,纤维球蓬松率及截污能力达不到要求,无法继续使用。
改性纤维球在油田污水处理中使用较为广泛,在处理含油污水时,必须保证进入过滤器的水质较好,并且稳定,对于水质波动较大,上游处理困难的水,改性纤维球使用寿命短,改性纤维球再生是一个节省费用的好方法。通过使用混合药剂对纤维球进行清洗,可以使纤维球再生后达到使用要求。经现场试用后,能满足悬浮物过滤要求,过滤水悬浮物去除率达到90%以上。试验证明,经50%互溶剂+2%表面活性剂+2%烧碱清洗后,改性纤维球颜色变为灰白,纤维之间松散,不存在粘结现象,清洗较为彻底。